从”忧“到”优“——兴化烟气脱硫装置“重生”记

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作者: 2025-09-18 09:50:52

“以前巡检,会留意氧化槽是否有氨味逸出。紧盯在线监测屏查看数据时,心情会随着数据波动起伏。现在好了,数据稳定,巡检时心里踏实多了!”9月的清晨,兴化公司动力中心员工王师傅站在公司烟气脱硫装置旁,望着洁净的烟囱和达标排放的烟气,语气中满是轻松与欣慰。谁能想到,就在几个月前,这套承担着企业环保重任的烟气脱硫装置,因运行过程中出现一些状况,让公司上下高度关注。如今,经过一场为期30天的技改攻坚,兴化公司烟气脱硫装置实现“重生”。

作为该公司5台锅炉的“环保搭档”,这套投运近6年的烟气脱硫装置,肩负着处理锅炉烟气以及治理气化炉硫回收废气的双重任务,是企业实现环保合规的关键环节。然而,随着运行时间的增长,装置逐渐面临运行压力,性能出现一定程度的下降,一系列问题开始显现。“停一个小时,损失超百万;不停,又担心排放超标。”那段时期,公司领导日夜忧虑,技术人员和检修人员24小时轮流坚守现场,采用堵漏剂进行临时处理。但大家都清楚,这只是权宜之计,唯有进行彻底改造,才能从根本上解决问题。

“不能再‘头痛医头’了,要改就改到根上!”兴化公司下定决心,将烟气脱硫装置改造列为“一号工程”。一方面组建“特护专班”维持装置的日常运行,另一方面迅速启动技改攻关,一场“自救战”正式打响。该公司邀请了烟气脱硫技术专家、环保企业技术能手,从工艺、设备、管理三个维度对装置进行全面“诊断”。找准问题后,他们花费两个多月时间,前往河北、南京、广西等地的5家企业“取经”,并结合兴化公司实际运行工况,制定了“三步升级”方案:更换耐腐蚀设备、优化工艺流程、强化辅助系统。

7月初,适逢检修窗口期,早已准备就绪的150名施工人员和20台大型机械迅速集结,为公司烟气脱硫装置进行全面“治疗”。盛夏时节,烈日炎炎,作业现场犹如一个大蒸笼,温度计显示气温持续在40℃以上。党员干部充分发挥先锋模范作用,带头坚守在一线。技术人员手持图纸,逐项核对数据。青年职工们也抓住这个难得的学习机会,认真跟随师傅学习技术。在受限空间内,闷热难耐,但没有一个人喊苦叫累。大家的衣服湿了又干、干了又湿,许多人的工装背后都留下了白色的盐渍。经过30个日夜的艰苦奋战,全体人员与汗水相伴、与焊花共舞,在酷暑中用实际行动诠释责任,用坚守践行担当。最终,按时完成了全部120余项任务,为脱硫装置换上了“新心脏”。

8月初,“大病初愈”的脱硫装置迎来“大考”——5台锅炉满负荷运转。当在线监测屏上的数据显示出来时,所有人都如释重负:逃逸氨浓度为0.8mg/Nm³,远低于国标3mg/Nm³;出口颗粒物浓度为1.2mg/Nm³,比国标要求低近10倍;烟囱的“黄尾巴”彻底消失。兴化的烟气脱硫装置“元气满满”,再次以崭新的姿态承担起自己的使命。

如今,王师傅巡检时不再提心吊胆,动力中心公示栏里的“改造前后对比图”成了“热门景点”。“这次改造,不仅仅是设备得到了改善,让我们工作更省心,更是企业履行国企环保责任的务实举措,彰显了我们兴化推进绿色低碳发展的坚定信心!”王师傅满怀自豪地说。

在以新发展理念引领企业高质量发展的新征程上,兴化公司烟气脱硫装置的“重生”,不仅是一次生产设备的检修改造,更是兴化因地制宜发展新质生产力、全面推进绿色低碳发展的实际行动。未来,兴化公司将坚定不移地走绿色低碳高质量发展之路,以国企的使命担当守护碧水蓝天。

通讯员:石永 侯强

责 编:惠堃

审 核:胡同

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责任编辑:王丹鹏

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